本鋼無取向硅鋼50BW800試生產取得良好成效
為了全面貫徹落實環保節能降碳工作,北營煉鋼廠本著優化企業品種結構,提高產品附加值的目標,快速落實集團關于硅鋼產品盡快實現批量生產的要求,通過工藝路徑優化、穩定工藝控制、確保入爐溫度等多方面的控制,保證產品質量,在無取向硅鋼50BW800試生產過程取得了較好的成效。
2024年,煉鋼廠技術系統對無取向硅鋼生產進行深入的研究,工藝路徑方面摒棄了精煉“雙路徑”高能耗、長鏈條模式,全部采用了“脫硫—轉爐—RH爐—連鑄”的單精煉工藝路徑模式生產,突破了垛位限制最高僅能生產8爐/澆次限制,連續生產達到10爐/澆次,針對硅鋼冷卻自行設計了硅鋼超強冷水表,比水量由原設計最高0.84L/min增加到硅鋼的1.3L/min,保證了鑄坯均勻冷卻。此外面對垛位限制,通過增加熱坯擋墻圍冷,確保了硅鋼入爐溫度≥350℃合格率達到了100%。
為了提高硅鋼向更高級別、更優材質發展,提高企業品種增利水平,該廠將積極開展品種鋼的研發工作,調動廣大生產技術人員,提高新品種研發的積極性、主動性和創造性,并進行產品對標降低生產成本,提升產品質量,為優化企業品種結構,提高產品附加值注入新的活力。